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毛瓶回洗率的控制点

2006-09-22 10:013040

摘要:  加强收瓶管理,安装预喷淋系统,改进洗瓶工艺,提高经济效益,提高产品质量,提升企业形象。 

前言: 

    包装工序是啤酒生产中的最后一道工序,在整个啤酒生产过程中,其连续性最强,无论哪一道工序出了问题,都会直接影响到包装过程的连续运转。进而影响到啤酒的产品质量和生产成本。我公司地处鲁西南地区,啤酒主要销往江苏、安徽、河南及鲁西南等周边地区,由于一些地方经济意识问题,毛瓶往往在消费者和部分收瓶客户手中储存时间较长,加上风吹雨淋及地理位置等客观原因,致使部分瓶子产生霉斑、水垢、含有碱性细砂等,造成洗瓶机洗瓶困难。成为影响我公司包装生产线的正常运转的一个瓶颈。为提高洗瓶效果,提高劳动生产率,提高产品质量,通过多次改进措施,取得了一定的效果,现与大家共同探讨。 

现状 

    我公司现采用旧瓶分库管理,广轻产20000瓶/小时洗瓶机,三孔包装有限责任公司产洗瓶剂,洗瓶机前加预喷淋,碱一碱液浓度控制范围1.5%――3.5%,碱一温度控制范围75ºC――85ºC,碱二温度控制范围65ºC――75ºC, 

回洗率高的危害: 

1:影响劳动生产率: 

    正常情况下,回洗率一般维持在3―5%之间,在这种情况下,验瓶人员能够及时地拿下脏瓶,一旦回洗率超过8%,验瓶人员由于人力有限(我公司验瓶人员定员5人,始终保持4人在线,1人替岗),就要影响劳动生产率,如赶上靠近黄河两岸的碱性毛瓶,回洗率甚至可达50%以上,严重影响生产的正常进行,正常情况下,20000瓶/小时生产线,每小时可生产啤酒近12吨,由于回洗率高,个别情况下,每小时生产啤酒仅能达到6吨左右。 

2:影响产品质量 

    回洗瓶存在量大,次瓶漏检率必定随之升高,造成次酒量增加,随着次酒量的增加,次酒漏检率必定增加,从而影响成品酒的质量。 

3:影响生产成本: 

    回洗率高,次瓶存在量大,一是需要大量的人工来对次瓶进行酸洗,二是因次瓶造成的大量次酒,需要一定的人力和设备来进行回收。三是因大量次品瓶的存在,影响整条包装生产线的生产效率,至使水电消耗增加。 
整改措施 


    对旧瓶进行分库管理,设置专职的旧瓶检验人员,对来自除黄河两岸的比较干净的瓶子,到指定旧瓶库存放,直接上生产线,对来自黄河两岸的以及比较脏的瓶子,到指定旧瓶库存放,经预洗后在供生产线 使用。 


    收瓶工艺流程,瓶子进厂――保安登记概略数――收瓶检验员初检――检验员派车――比较干净的入包四、包五、包六库――卸车 
                                  比较脏的入脏瓶收瓶场――二次洗瓶 

    改进洗瓶工艺,碱一碱二的温度控制范围分别由原来的60ºC―70ºC、70ºC―80ºC更改为现在的65ºC―75ºC、75ºC―85ºC,碱一的碱浓由原来的控制范围1.5%―2.5%更改为现在的1.5%―3.5%碱而由原来的不加洗瓶剂更改为现在的每天添加一袋洗瓶机。 

    改进洗瓶机清车工艺,洗瓶机喷管由原来的一天一清,更改为现在的一天四清。 

    增设预喷淋系统,回收回来的毛瓶,外壁一般较脏,带入洗瓶机内,易污染水源,降低洗瓶机碱液浓度,影响洗瓶效果,在洗瓶机前增设预喷淋系统后,一是可以冲掉一部分泥土,二是可以延长洗瓶有效时间,较好地改善了洗瓶效果。 

通过以上改进措施,取得了比较好的效果,结果比较如下: 
(以包装五车间20000瓶/小时正常生产为例,试验周期一星期) 

改进前 
包五车间8月19号―8月25号       2工段生产情况统计 
包五车间8月19号―8月25号       2工段生产情况统计

 

改进后 
包五车间11月1号―11月7号    2工段生产情况统计

 

   由以上对比情况可以看出,改进后,回洗率比改进前降低了5.66个百份点;脏酒率比改进前降低了0.69个百分点;生产效率比改进前提高了18.4个百分点,吨酒耗自来水比改进前降低了2.01方,吨酒耗电比改进前降低了1.48度。 

结论: 

    由此可见,我公司通过以上改进措施后,对于提高劳动生产率,提高产品质量,提升产品形象,降低生产成本等方面,均取得了较好的效果。 

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