
在青岛啤酒第五有限公司有这样一个团队,17名成员中,学历最高的只有高中水平,可是他们却凭借丰富的工作经验,通过一项项小改进、小革新,几年下来为企业节约了近300万度电。
在啤酒生产线上,制冷工段虽然只是一个辅助工段,但它却承担着保障车间低温环境和提供压缩风的重要任务,为了节水节电,他们一次次地从细节上找突破。在降温过程中,必须用到冷却塔和水泵,但是两者却不是同时启动,人为又无法控制,去年,制冷工段经过不断摸索终于克服了这个难题。
经过改进,原本需要24小时开启的设备,现在每天只需开启16个小时就够了,一年下来,仅此一项节约电费一万多元。几年下来,制冷工段已累计为企业节约电能300多万度,创造经济效益200多万元。