2月26日下午,记者来到百威英博(舟山)啤酒有限公司的锅炉房时,动力部经理周志平正拿着手电筒检查刚刚安装好的锅炉排污(TDS)自动控制系统。见到记者,周志平没有停下手中的活,边检查边向记者介绍起他最新的“作品”。
“按照我的设想,这套系统不仅可以自动监测控制锅炉炉水的TDS值(俗称总含盐量),保证炉水和蒸汽的品质,增加锅炉运行的安全性和可靠性,还可以避免过度排污造成的燃料、水和水处理费用的浪费。”周志平说,在以前,锅炉水的TDS值需要人工检测,锅炉水难以回收不说,其中的热量也白白浪费了。去年4月,他向公司提出要求改造锅炉。公司最终投入25万元实施改造。“老周的压力不小啊,公司和他签订了改造责任状,要求改造后两年内收回改造成本。”一旁的技术服务部经理张生霆接话说道。走出锅炉房,张生霆告诉记者,近几年来,公司在节能降耗方面投入了大笔资金,成效明显。2007年,以厂区搬迁扩建为契机,投资450万元安装了两台具有节能环保型的角管式锅炉,锅炉热效率达到81%以上,比原有锅炉提高6%;2008年,投资50万元安装两套斯派沙克蒸汽冷凝水回收系统,不但每年节水1万吨,而且节约热能13%;2010年,投资20万元对包装洗瓶机、杀菌机大于50℃表面用工业隔热涂料保温,降低总能耗3~5%;2012年6月,投资30万元对酿造煮沸过程中产生的二次蒸汽冷凝水进行回收,可多回收90℃左右的热水3000吨左右。仅用水一项,如今每生产一顿啤酒耗水3.42吨,而在2007年这个消耗是5.84吨。在厂区,记者看到绿化带中的水龙头上都贴着一个小纸片,提醒此水不可饮用。这是公司回收处理后储存起来的废水,只能用于绿化灌溉和地面清洁。
在张生霆的电脑里,有一个每天更新的节能管理控制报告系统,每个生产环节、每个班组、每台设备的预算能耗、实际能耗情况一览无余,绿色表示能耗未超标、红色表示能耗超标。“我们对每滴水每度电都会跟踪,坚决杜绝浪费。”张生霆介绍,一旦出现异常超标用能,相关责任人不仅需立即查处超标原因,而且个人收入也会受到影响。公司建立了以厂长任组长的能源管理小组,各部门每日会对用能点进行分析,及时查找问题,制订行动跟踪。每周会组织能源检查,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,并定期分析能源消耗指标的完成情况,进行差异分析,制订行动计划。
如今,节能减排的观念已经深入全体员工的心中,他们不仅在日常工作、生活中做到不浪费一滴水、一度电,而且积极为企业节能降耗建言献策。
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